极寒地区高速公路沥青面层施工工艺改进与冻裂预防效果研究
摘要
关键词
极寒地区;高速公路;沥青面层;施工工艺改进;冻裂预防
正文
1绪论
在极寒地区,高速公路沥青面层的施工面临严峻挑战。低温环境下,沥青材料脆性增加、弹性降低,容易发生冻裂,进而形成网状裂缝甚至导致结构性破坏。以加拿大魁北克地区为例,冬季气温低于-30℃时,路面冻裂数量为普通地区的3倍以上。此类破坏不仅缩短道路使用寿命,也显著提高了养护成本。据统计,我国东北地区因冻裂引发的路面维修费用占年度养护预算的45%。冻裂问题的根源在于传统施工工艺与极寒环境之间匹配性不足。尽管国内外学者已提出多种解决方案,例如添加抗冻改性剂或优化沥青混合料级配,但在实际工程中仍面临材料适应性差、工艺参数难以精确控制等问题。
现有研究多聚焦于单一因素的改进,缺乏系统性工艺优化。本研究致力于构建适用于极寒环境的综合施工体系,重点优化温度控制、摊铺速度与压实工艺之间的协同作用。通过设置对比试验段,采用红外热像仪实时监测混合料温度场分布,并结合核子密度仪检测压实度变化。现场数据显示,改进后的工艺使有效施工温度窗口延长30分钟,初压阶段密实度提升至91%以上。两年持续跟踪观测结果表明,采用新工艺的路段冻裂发生率下降62%,裂缝平均宽度控制在2mm以内。这些成果验证了系统性工艺改进对预防冻裂的有效性,为极寒地区道路施工提供了新的技术路径。
2极寒地区传统沥青面层施工工艺分析
沥青混合料在极寒地区表现出特殊的物理性质,其脆性显著增加,弹性相应减弱,导致低温条件下施工难度加大。传统施工方法通常在标准温度窗口内完成摊铺,但在严寒环境中暴露出明显局限,主要问题在于对温度变化的控制能力不足。材料在从拌合站运输至现场的过程中,温度流失加快,导致摊铺起始点的材料状态常低于预期,进而影响后续工艺质量。
摊铺速度的控制同样构成挑战。为追赶温度窗口而加快摊铺速率,往往导致混合料过早冷却,使压路机的碾压时机出现偏差。压实工序也面临困难,常规碾压次数和振动强度在低温条件下难以达到预期效果,混合料成型密度不易满足道路强度标准。观察已建成的极寒地区高速公路项目,可发现路面在首个严冬后更易出现密集开裂,裂纹形态与温度收缩应力密切相关,路面使用质量与设计寿命普遍低于温暖地区。由此可见,传统工艺在平衡低温环境与施工节奏方面存在明显不足。
3沥青面层施工工艺改进方案
针对低温环境带来的多重阻碍,本文对传统施工方法进行了针对性改进。改进的核心思路是维持混合料适宜的工作状态,关键在于延长材料的有效塑性时间,并为压实工序提供良好的物质基础。
首先,优化施工温度控制。通过将混合料出厂温度提高至160–170℃,并为运输车辆加盖特制保温篷布以增强途中热量保持效率,可使混合料到达现场时温度仍维持在150℃以上,从而避免因温度损失导致的粘结性能下降。同时,在摊铺机前方设置移动式热风幕装置,减缓摊铺初期的温度下降速度。这些外部措施有助于维持温度场的稳定性,使压实前的材料具备更优性能,有效延长了施工可操作时间。此外,同步调整摊铺设备运行参数,将摊铺速度降至2.3米/分钟,使其与压实机械的推进节奏紧密配合,确保碾压作业能在材料最适宜的温度区间内进行。
在压实工艺方面,特别考虑了低温带来的影响,通过适当增加振动压路机的使用频次,并合理提高初始压实阶段的压力强度,使混合料在降温硬化前能够迅速形成较高的骨架密实度。在混合料配合比方面,添加3%的温拌剂以延长拌合温度的保持时间。上述改进措施协同作用,旨在构建一个更适应低温作业条件的施工系统,从源头上缓解环境因素对结构质量的不利影响。
4改进工艺的现场试验与数据监测
新工艺方案在实际工程路段开展了严格的对比验证,为评估其效果提供了直接依据。项目选取两段相邻且地质水文条件相似的路基进行施工试验,其中一段采用原有标准化工艺作为对照段,另一段全面应用前述改进工艺进行铺设,每段长度均为600米。施工前对两段路基进行统一处理,确保基层平整度误差控制在5毫米以内。改进工艺段采用特殊设计的沥青混合料,胶结料中掺入低温改性剂,混合料出厂温度提高至170℃。运输过程中使用特制保温篷布覆盖,现场温度平均损失仅为5℃。摊铺作业中,改进段摊铺速度由每分钟3米降至2.3米,摊铺机螺旋布料器转速相应降低15%,有效减少了混合料离析现象。
施工过程中共设置15个温度监测点,每30分钟记录一次混合料温度。数据显示,改进工艺段摊铺温度稳定在155℃以上,较传统段高出12℃。从混合料卸车至完成碾压的整个时间跨度得以延长,实际作业窗口更为充裕。初压阶段,改进段采用13吨钢轮压路机以每小时3公里的速度碾压3遍,随后使用9吨胶轮压路机复压4遍;钻孔取样检测结果表明,改进段平均压实度达97.2%,较传统段提高3.6个百分点,空隙率分布范围由4.8%–7.2%收窄至5.1%–6.3%。
经过一个冬季冻融周期的监测,改进工艺段横向裂缝密度为0.8条/百米,显著低于传统段的2.6条/百米。上述观测结果共同印证了工艺改进对施工质量提升的实际效果,现场技术管理团队对整个试验过程给予了充分肯定。
5冻裂预防效果
新工艺路面的最终考验是在严酷冬季环境中抵抗冻裂的能力。为此,项目团队对试验路段进行了长达两年的持续跟踪观测,重点关注冬季温度骤降与反复冻融循环条件下的路面表现。经历首个严冬后,对照路段已能观察到规律性的横向收缩裂纹,缝隙宽度不等,横向贯穿整个路面,裂纹宽度在2至5毫米之间。而同步观测的工艺改进路段表面状态明显更为稳定,尽管也存在横向裂纹,但开裂程度轻微且位置分散,大部分区域保持致密,未见明显损伤。
进入第二个冬季后,对比更加显著。老工艺路段裂纹局部开始扩展为网状裂缝,而新工艺路段裂缝的形态特征和数量基本维持稳定,绝大多数裂缝宽度保持在极微小的范围内。由于工艺改进显著减少了冻裂病害的发生与扩展,从长期来看,该措施增强了路面应对温度循环应力的能力。实地观测结果充分表明,系统性改进施工各环节的方法有效提升了极寒高速路面的抗冻性能,为类似恶劣环境下的道路建设提供了宝贵的实用经验。
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