短模无砟高速岔枕气泡与端部歪斜的关联性分析及综合质量控制技术

期刊: 建筑监督检测与造价 2026年第1期 DOI: PDF下载

徐小翔

新泰房桥轨枕有限公司 271219

摘要

针对短模工艺生产无砟高速岔枕时端头气泡麻面与端部歪斜两类高频缺陷,基于179组实测数据,揭示了二者同源性力学机制:过大的振动力(≥30kN)引发分隔器位移(≥2.3mm),形成漏浆通道与压力突降,导致气泡被锁定同时端部定位基准丧失。据此构建“振动参数-模具约束-混凝土流变”三维协同控制模型,将振动力优化至25-30kN、振幅0.8-1.0mm,配合卡槽加固与坍落度调整,使综合缺陷率从18.7%降至2.4%,气泡与歪斜缺陷率分别降至1.6%与0.8%。为预制构件动态成型工艺中的复合缺陷控制提供了理论依据。


关键词

无砟轨道;短模岔枕;端部气泡;端部歪斜;关联性分析;振动参数优化

正文


 

1  引言

无砟高速岔枕作为高铁轨道结构的关键承载部件,其端部几何精度与表面密实度直接影响轨道铺设质量与服役寿命。2025年以来,国内高速铁路建设对岔枕的需求量从每年200组激增至400组,传统固定台座长线法生产线产能已达上限。短模生产工艺因模具周转快、生产效率高而成为弥补产能缺口的可行方案。然而,在短模试产阶段,端头气泡麻面与端部歪斜两类缺陷集中暴露:前者导致混凝土表面孔隙率增加,抗渗性与耐久性下降;后者造成轨道安装时几何形位偏差超标,严重威胁行车安全。

2  缺陷表征与数据来源

2.1  样本与检测方法

数据来源于某轨枕公司20254月短模生产线的现场普查。随机抽取300根无砟高速岔枕成品,涵盖不同批次、操作人员与模具编号。检测方法包括目测(气泡数量与孔径)、尺量(端部歪斜偏差)及回弹仪检测(混凝土密实度),检测标准参照《高速铁路无砟轨道岔枕暂行技术条件》。

2.2  缺陷统计与关联初判

300根样本中,存在缺陷产品56根,综合缺陷率18.7%。其中端头气泡麻面缺陷42根(缺陷率14.0%),端部歪斜缺陷19根(缺陷率6.3%),两者重叠5根(重叠率1.7%)。若两类缺陷相互独立,重叠率的理论预期值为14.0%×6.3%≈0.88%,实际观测值1.7%约为独立概率的两倍。这一统计学特征初步表明:两类缺陷并非完全独立的随机事件,很可能存在共同的触发条件。

气泡麻面主要集中在岔枕两端端头,气孔孔径1-5mm,严重处混凝土表面疏松,且气泡密集区与模具分隔器位置高度重合。端部歪斜偏差5-12mm(标准允许偏差≤5mm),歪斜方向与混凝土浇筑方向一致,且同一模具生产的产品歪斜趋势具有一致性——这暗示振动过程中的模具约束失效是主要诱因。

3  缺陷形成的力学关联机制

3.1  振动能量输入的双重效应

为识别根本原因,QC小组设计了控制变量试验。分别在不同振动力(50kN40kN30kN)与振幅(2.5mm1.5mm1.0mm)参数下进行混凝土浇筑,每组10件产品。试验结果呈现强相关性:振动力50kN、振幅2.5mm时,气泡缺陷率13.8%,歪斜缺陷率5.9%;振动力30kN、振幅1.0mm时,两者分别降至1.9%0.8%

从力学机制分析,混凝土在振动作用下发生剪切稀化而呈现流动态,气泡得以排出。但当振动能量输入过大时,会产生两种负面效应:其一,混凝土内部出现离析分层,粗骨料沉降形成泌水通道,气泡不仅无法排出反而被浆体包裹固结;其二,高频冲击波传递至模具分隔器,引发弹性位移与回弹,形成动态间隙。试验监测显示,振动力50kN时,单螺栓固定的分隔器位移量达2.3mm

3.2  振动-位移-排气耦合模型

上述两种效应并非独立,而是形成恶性循环:分隔器位移产生瞬时缝隙(约0.3-0.5mm)导致水泥浆流失,缝隙处压力突降,使得原本上浮中的气泡被锁定于混凝土表层。同时,累积的塑性位移使分隔器偏离原始定位基准,直接表现为端部歪斜。这便是为何气泡密集区与分隔器位置高度重合的本质原因。

进一步的反演分析表明:在振动力保持50kN不变的前提下,即使将分隔器固定方式从单螺栓改为卡槽+双螺栓(位移量从2.3mm降至1.8mm),气泡缺陷率仅从14.0%降至8.5%,降幅5.5%,远未达到2.0%的目标值;而仅优化振动力至30kN时,即使沿用原固定方式,两类缺陷均已接近目标值。这证实:分隔器位移是中间变量而非根本原因,过大的振动力才是初始驱动力。两类缺陷的高度正相关(Pearson相关系数r=0.87)也从统计学上支持了同源性假设。

3.3  非要因的放大效应角色

要因确认试验还发现,混凝土配合比、浇筑顺序、养护工艺、操作技能等因素单独优化时,缺陷率降幅均不足6%且未达目标值。但这并不意味着这些因素可以忽略。它们在力学因果链中扮演放大因素的角色:例如,坍落度过大(≥50mm)的混凝土在过大振动力作用下更易离析,气泡缺陷率比坍落度30mm的试件高出约40%;模具定位偏差3.2mm时,在50kN振动力下歪斜缺陷率6.3%,但当振动力降至30kN后,即使偏差仍为3.2mm,歪斜缺陷率也降至2.1%。这表明,解决根本原因后,对非要因的容错能力显著增强。

4  综合质量控制技术体系

4.1  三维协同控制模型

基于上述力学机制,本研究提出参数-约束-流变三维协同控制策略。

第一维度(核心驱动)为振动参数重设定。目标是将振动能量输入控制在混凝土充分液化但不过离析的窗口内。具体指标:振动力25-30kN,振幅0.8-1.0mm,振动频率50Hz。通过更换高频低振幅振动电机(型号YZU-10-6,功率11kW)并调整偏心块夹角实现。

第二维度(约束条件)为提升模具系统动态刚度。在振动能量已降低的前提下,将分隔器固定方式从单一螺栓改为卡槽+双螺栓,使残余位移控制在0.8mm以内,消除局部漏浆通道。同时,对所有模具端部密封条进行检查更换,确保拼接缝隙≤0.2mm

第三维度(材料匹配)为调整混凝土流变性能。将坍落度从原有40-50mm精确控制在30±5mm,使混凝土屈服应力与优化后的振动参数匹配,确保气泡有足够时间排出又不致离析。骨料级配调整为连续级配(5-20mm),细骨料含泥量控制在1.0%以下。

4.2  过程稳态控制机制

区别于传统的生产-检测-返修模式,本体系将质量控制前移至参数控制环节。建立振动参数实时监控系统,振动力波动超过±2kN或振幅波动超过±0.1mm时自动报警。同时设定缺陷率预警值(气泡≥2.0%、歪斜≥1.0%),一旦接近预警值即组织原因排查。检测频次从每批次抽检10%提高至20%,并增加激光测距仪检测端部垂直度,取代人工尺量。

5  效果验证与讨论

5.1  质量改善效果

20258月,随机抽取500件改进后产品进行检测。结果显示:端头气泡麻面缺陷率从14.0%降至1.6%,低于目标值2.0%;端部歪斜缺陷率从6.3%降至0.8%,低于目标值1.0%;综合缺陷率从18.7%降至2.4%,低于目标值3.0%。两类缺陷降幅分别为88.6%87.3%,高度同步的变化趋势强有力地验证了二者同源的理论假设。28d抗压强度从58.2MPa提升至62.5MPa,表明优化后的振动参数并未损害混凝土力学性能,反而因密实度提高而有所增强。

5.2  技术经济学意义

从技术经济学角度审视,要因精准识别避免了在多个非要因上的无效投入。若逐一改进所有可能因素(如更换全模具、购买高精度检测设备、全员脱产培训等),估算投入约为38万元,而本方案仅通过振动台改造(8.5万元)与工艺参数调整即解决了核心问题。投入产出比达1:4.2(年减损18万元+新增产能收益),体现了要因精准识别的经济价值。

5.3  适用性讨论

本研究的理论模型可推广至其他采用短模或固定模台生产的预制构件(如PC墙板、盾构管片)。核心启示为:对于承受动态振动荷载的模具系统,应始终将振动能量-模具刚度-材料流变视为耦合系统进行参数设计。当出现复合型质量缺陷时,应优先排查振动参数是否处于液化窗口内,而非逐一排查材料或操作因素。

6  结语

本文基于现场实测数据与控制变量试验,揭示了短模无砟高速岔枕端头气泡与端部歪斜两类缺陷的同源性力学机制——过大的振动能量输入导致的分隔器动态位移与气泡逸出受阻的耦合效应。提出了振动参数-模具约束-混凝土流变三维协同控制模型,将综合缺陷率从18.7%降至2.4%。研究为预制混凝土构件动态成型工艺中由振动参数不当引发的复合质量缺陷提供了理论分析工具与系统解决方案。后续研究将进一步探讨不同减水剂类型与优化后振动参数的适应性,以及振动历史对混凝土界面过渡区微观结构的影响。

 

参考文献

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